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东河塘CⅢ1注气可行性实验评价及注釆参数优化研究

摘要第3-4页
abstract第4页
第1章 绪论第7-14页
    1.1 研究目的及意义第7页
    1.2 注烃气提高采收率国内外研究现状第7-13页
        1.2.1 国外研究现状第7-10页
        1.2.2 国内研究现状第10-13页
    1.3 主要研究内容第13页
    1.4 技术路线第13-14页
第2章 东河塘CⅢ油藏及开发概况第14-20页
    2.1 油藏概况第14-18页
        2.1.1 地层特征第14-15页
        2.1.2 构造特征第15-16页
        2.1.3 岩性特征第16-17页
        2.1.4 物性特征第17页
        2.1.5 流体特征第17-18页
    2.2 开发概况第18-20页
第3章 东河塘CⅢ油藏注气可行性分析第20-29页
    3.1 注气提高原油采收率机理研究第20-25页
        3.1.1 一次接触混相第20-22页
        3.1.2 多级接触混相驱第22-24页
        3.1.3 近混相驱第24页
        3.1.4 非混相驱第24-25页
    3.2 影响注气效果的因素第25-27页
    3.3 注气可行性分析第27-29页
        3.3.1 油藏注水开发主要难题第27页
        3.3.2 油藏物性评价第27-28页
        3.3.3 气源保障第28-29页
第4章 东河塘CⅢ1油藏注气实验研究第29-58页
    4.1 地层原油相态特征第29-30页
        4.1.1 地层原油单次脱气实验第29页
        4.1.2 井流物组成分布第29-30页
    4.2 注气膨胀实验第30-37页
        4.2.1 注伴生气膨胀实验第30-34页
        4.2.2 注干气膨胀实验第34-37页
    4.3 注气混相压力测试与评价第37-41页
        4.3.1 最小混相压力的定义第37页
        4.3.2 确定最小混相压力的细管实验方法第37页
        4.3.3 细管实验装置和实验步骤第37-39页
        4.3.4 注伴生气混相压力测试第39-40页
        4.3.5 注干气混相测试与评价第40-41页
    4.4 长岩心驱替实验第41-56页
        4.4.1 实验装置第41-42页
        4.4.2 实验准备第42-43页
        4.4.3 实验步骤第43-44页
        4.4.4 实验数据第44-56页
        4.4.5 长岩心驱替实验结论第56页
    4.5 本章小结第56-58页
第5章 注采参数优化分析第58-64页
    5.1 注入系统的模型第58页
    5.2 注气井井底压力计算方法第58-60页
    5.3 注入井径向流入能力计算第60-61页
    5.4 气井注入能力第61-62页
    5.5 生产井的生产压差控制第62-63页
    5.6 本章小结第63-64页
第6章 结论第64-66页
致谢第66-67页
参考文献第67-70页
攻读学位期间发表的学术论文第70页

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