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尿素装置解吸水解系统改造工程

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-7页
第一章 绪论第7-17页
   ·尿素工艺冷凝液的解吸水解第7-9页
     ·尿素工艺冷凝液来源第7页
     ·尿素性质第7页
     ·尿素水解原理第7-8页
     ·尿素水解影响因素第8页
     ·解吸原理第8-9页
   ·尿素装置解吸水解系统关键工艺和发展第9-12页
   ·塔里木石化厂解吸水解工艺第12-13页
     ·工艺流程第12页
     ·工艺流程论述第12-13页
   ·选题背景与主要研究工作第13-17页
     ·国内尿素装置解吸水解系统存在问题介绍第13-15页
     ·塔里木大化肥装置解吸水解系统开车以来存在以下问题第15页
     ·本论文研究工作第15-17页
第二章 塔石化尿素工艺冷凝液解吸水解装置的流程模拟与分析第17-37页
   ·尿素水解体系的物性和相平衡计算评价第17-21页
     ·水-氨体系相平衡计算值与实验值比较第17-20页
     ·氨-水体系饱和液体密度计算值与实验值比较第20页
     ·尿素水解器的模拟计算第20-21页
   ·尿素解吸塔的模拟及工艺分析第21-26页
     ·模拟和设计依据第21页
     ·收集的数据条件第21-23页
     ·各种工艺因素对C-102塔操作性能的影响第23-26页
   ·对设计工艺条件的流程模拟结果第26-30页
     ·软件模拟计算值与工艺包数据比较第26-27页
     ·模拟结果第27-28页
     ·设备核算第28-30页
   ·对于工艺改造的建议第30-32页
     ·工艺改造的建议第30-32页
   ·对新工艺流程的流程模拟计算第32-36页
     ·全塔物料和热平衡第32-33页
     ·全塔物料平衡第33-34页
     ·产品质量第34页
     ·塔底氨含量为 3ppm时的灵敏度分析第34-35页
     ·新工艺方案和原工艺方案气液负荷的对比第35-36页
   ·小结第36-37页
第三章 解吸塔塔盘技术性能分析、比较和选择第37-62页
   ·原塔盘技术性能分析第37-41页
     ·实际分析第37-41页
     ·结论第41页
   ·基于SUPER V1浮阀塔板的技术改造第41-53页
     ·Super V浮阀塔板结构和工作原理第41-43页
     ·适应解吸塔正常操作工艺参数的塔板结构参数第43-53页
     ·详细塔板改造方案第53页
     ·改造后的解吸塔性能指标第53页
   ·基于立体传质塔盘(CTST)的技术改造第53-59页
     ·立体传质塔盘(CTST)结构和工作原理第53-54页
     ·立体传质塔板CTST主要技术性能第54-56页
     ·塔里木大化肥尿素装置解吸塔(C102)改造方案第56-59页
   ·解吸塔改造塔盘的选择第59-61页
     ·尿素装置解吸塔整改方案对比结果第59-61页
   ·结论第61-62页
第四章 解吸水解系统改造过程和效果验证第62-67页
   ·改造过程第62-63页
   ·改造后效果验证第63-65页
     ·考核目的第63页
     ·考核依据第63页
     ·考核前应具备的条件第63-64页
     ·考核过程第64页
     ·考核结果第64-65页
   ·结论第65-67页
第五章 结论第67-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-71页
攻读硕士学位期间发表的论文第71-72页

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