首页--工业技术论文--石油、天然气工业论文--石油机械设备与自动化论文--油气加工厂机械设备论文

南充炼油厂催化裂化装置经济运行管理研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 前言第8-12页
    1.1 研究背景第8页
    1.2 研究意义第8-9页
    1.3 国内外研究综述第9-10页
    1.4 本文的研究方法和研究内容第10-12页
        1.4.1 本文的研究思路第10页
        1.4.2 本文的研究方法第10-11页
        1.4.3 本文的研究内容第11-12页
第二章 催化裂化装置运行管理现状第12-17页
    2.1 催化裂化装置简介第12-14页
    2.2 催化裂化主要成本构成简析第14-15页
    2.3 催化裂化关键效益指标第15页
    2.4 南充炼油厂催化裂化装置经济运行存在的主要问题第15-16页
    2.5 南充炼油厂催化裂化装置经济运行管理研究方向第16-17页
第三章 成本管理措施及经济评价第17-30页
    3.1 降低辅助材料成本第17-19页
        3.1.1 降低催化剂单耗的管理措施及经济评价第17-18页
        3.1.2 降低检维修中辅助材料成本第18-19页
    3.2 降低蒸汽能耗成本的管理措施及经济评价第19-22页
        3.2.1 增加外取热器取热量,优化反再系统取热分配第19-20页
        3.2.2 优化换 204 的管理,实现蒸汽逐级利用第20页
        3.2.3 优化余锅操作,提高余锅效率第20-21页
        3.2.4 合理调配杜绝蒸汽外排第21-22页
        3.2.5 充分回收锅炉连排热量第22页
        3.2.6 蒸汽降耗经济评价第22页
    3.3 降低电耗量的措施及经济评价第22-28页
        3.3.1 优化烟机(三机组)运行管理,最大限度减少电耗第22-26页
            3.3.1.1 烟机工艺流程简介第22-23页
            3.3.1.2 机组主要设备技术数据和结构特征第23-24页
            3.3.1.3 三机组在节电上的重要作用第24页
            3.3.1.4 优化三机组运行,实现节电的管理措施第24-26页
        3.3.2 其它减少电耗的管理措施第26-27页
        3.3.3 采取节电管理措施后的经济评价第27-28页
    3.4 减少非计划停工的管理措施及经济评价第28-30页
第四章 装置产出管理措施及经济评价第30-42页
    4.1 实现长周期运行的管理措施及经济评价第30-34页
        4.1.1 加强设备管理工作实现催化装置长周期运行第30-32页
            4.1.1.1 强化大修管理工作第30-31页
            4.1.1.2 抓好设备日常维护工作的管理第31-32页
        4.1.2 强化生产管理工作实现催化装置长周期运行第32-33页
            4.1.2.1 抓好防止反再系统设备结焦工作的管理第32页
            4.1.2.2 防止再生系统腐蚀的管理措施第32-33页
            4.1.2.3 优化操作、平稳操作的管理措施第33页
        4.1.3 催化装置长周期运行的经济评价第33-34页
    4.2 原料、化工原材料管理对装置运行效益的影响第34-36页
        4.2.1 原料性质催化装置运行效益的影响第34-35页
            4.2.1.1 催化原料残炭值对催化装置收率的影响第34页
            4.2.1.2 原料基质对催化收率影响第34-35页
        4.2.2 催化裂化催化剂“量体裁衣”对催化装置运行效益的影响第35页
        4.2.3 优化化工原材料管理对催化装置运行效益的经济评价第35-36页
    4.3 生产管理提高催化裂化装置运行效益的措施及经济评价第36-39页
        4.3.1 最大限度提高催化处理能力第36-38页
            4.3.1.1 增加油浆外甩量,提高催化处理能力第36-37页
            4.3.1.2 反再系统提压,提高烧焦罐烧焦能力,降低汽轮机工作负荷第37-38页
            4.3.1.3 对增大处理能力措施的经济评价第38页
        4.3.2 通过操作条件优化、催化剂配比优化实现产品结构增效第38-39页
    4.4 优化人力资源管理,实现装置增效的措施及经济评价第39-42页
        4.4.1 实现人力资源合理流动第39页
        4.4.2 加大教育培训力度第39-40页
        4.4.3 建立有效的激励机制, 激发员工能动性第40页
        4.4.4 通过强化安全管理,有效降低生产成本和安全成本第40页
        4.4.5 通过加强人员管理,降低能耗成本第40-41页
        4.4.6 优化人力资源管理,实现装置增效的经济评价第41-42页
第五章 降低催化装置生焦的措施及经济评价第42-46页
    5.1 焦炭产率对催化裂化装置运行效益影响的特殊性第42-43页
        5.1.1 焦炭是决定催化裂化装置变动成本高低的关键因素之一第42页
        5.1.2 焦炭产率直接影响装置液收,对装置运行效益影响巨大第42-43页
    5.2 降低催化裂化装置焦炭产率的技术管理措施第43-44页
        5.2.1 优化催化裂化装置原料油调配管理第43页
        5.2.2 加强催化裂化装置催化剂管理第43-44页
        5.2.3 控制剂油比优化反再系统运行管理第44页
    5.3 降低催化裂化装置生焦措施的经济评价第44-46页
第六章 综合经济评价第46-48页
第七章 结论第48-49页
参考文献第49-51页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第51-52页
致谢第52页

论文共52页,点击 下载论文
上一篇:低频气动声波在稠油热采中的应用基础研究
下一篇:天然气脱硫改造工程风险控制研究