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苏丹炼厂40万吨/年连续重整装置标定与优化

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 前言第8-16页
    1.1 选题背景及意义第8-9页
        1.1.1 选题背景第8页
        1.1.2 课题意义第8-9页
    1.2 催化重整工艺介绍第9-13页
        1.2.1 催化重整主要工艺第10-12页
        1.2.2 重整工艺对清洁燃料生产的重要意义第12-13页
    1.3 催化重整技术的发展第13-15页
        1.3.1 国际催化重整技术的发展第13-14页
        1.3.2 中国催化重整技术的发展第14页
        1.3.3 催化重整催化剂的发展第14-15页
    1.4 本课题的主要研究内容第15-16页
第二章 苏丹炼厂40万吨/年催化重整装置技术路线选择第16-25页
    2.1 苏丹六区重质原油加工路线选择第16-17页
    2.2 重整装置原料性质的分析与评价第17-20页
    2.3 半再生技术与连续重整技术的选择第20-23页
    2.4 连续重整工艺对比第23-25页
第三章 苏丹炼厂40万吨/年连续重整装置工艺设计简述第25-35页
    3.1 苏丹炼厂40万吨/年连续重整装置概况第25-27页
        3.1.1 项目设计规模第25页
        3.1.2 主要生产工艺及特点第25-26页
        3.1.3 装置主要产品规格第26-27页
    3.2 预加氢部分第27-28页
    3.3 连续重整部分第28-32页
    3.4 催化剂再生部分第32-35页
        3.4.1 再生回路第32-33页
        3.4.2 催化剂循环回路第33-34页
        3.4.3 再生隔断和安全联锁系统第34-35页
第四章 连续重整装置标定与分析第35-47页
    4.1 连续重整装置的标定第35-45页
        4.1.1 标定的目的第35页
        4.1.2 部分标定数据第35-44页
        4.1.3 装置能耗第44-45页
    4.2 装置标定结果分析及评价第45-47页
第五章 连续重整装置存在的问题和应对措施第47-63页
    5.1 重整汽油产品辛烷值低于预期第47-52页
        5.1.1 开工初期重整汽油产品辛烷值低于设计值的原因分析第47-49页
        5.1.2 应对措施及效果第49-52页
    5.2 铵盐结晶问题第52-55页
        5.2.1 铵盐结晶对重整装置造成的影响第52-54页
        5.2.2 应对措施及效果第54-55页
    5.3 重整氢气脱氯问题第55-63页
        5.3.1 重整氢气脱氯效率低造成的影响第55-58页
        5.3.2 应对措施及效果第58-63页
结论第63-64页
参考文献第64-67页
攻读硕士学位期间取得的学术成果第67-68页
致谢第68页

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