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330MW燃煤火电机组脱硝改造研究

摘要第6-7页
Abstract第7页
第1章 绪论第10-14页
    1.1 选题背景第10-11页
    1.2 国内外研究动态第11-12页
    1.3 本论文的主要工作第12-14页
第2章 达拉特发电厂第14-27页
    2.1 机组介绍第14-18页
        2.1.1 锅炉概况第14-15页
        2.1.2 燃用煤种第15-17页
        2.1.3 主要系统及辅机第17-18页
    2.2 锅炉主要设备运行现状第18-26页
        2.2.1 锅炉热效率第19-21页
        2.2.2 烟气系统阻力第21页
        2.2.3 烟气排放温度第21-22页
        2.2.4 NO_x排放情况第22-24页
        2.2.5 空预器漏风试验第24页
        2.2.6 锅炉整体性能数据汇总第24-26页
    2.3 本章小结第26-27页
第3章 达拉特发电厂第27-37页
    3.1 低NO_x燃烧器技术分析第27-29页
        3.1.1 低氮燃烧技术原理第27页
        3.1.2 低氮燃烧器第27-28页
        3.1.3 烟气再循环第28-29页
    3.2 烟气脱硝工艺选择第29-36页
        3.2.1 烟气脱硝技术原理第29-30页
        3.2.2 选择性非催化还原法(SNCR)脱硝工艺第30页
        3.2.3 选择性催化还原法(SCR)脱硝工艺第30-33页
        3.2.4 脱硝工艺选择的原则第33-34页
        3.2.5 几种脱销工艺方案比较分析第34-36页
        3.2.6 本工程脱硝工艺选择第36页
    3.3 本章小结第36-37页
第4章 脱硝技术方案实施第37-57页
    4.1 低氮燃烧器改造第38-42页
        4.1.1 主燃烧区改造第38-39页
        4.1.2 SOFA风改造第39-42页
    4.2 SCR烟气脱硝改造第42-46页
        4.2.1 设备配置情况第42-43页
        4.2.2 脱硝装置布置第43页
        4.2.3 催化剂系统第43-45页
        4.2.4 吹灰器系统第45页
        4.2.5 脱硝还原剂制备系统第45-46页
        4.2.6 烟气脱硝热工自动化部分第46页
    4.3 空预器改造第46-49页
        4.3.1 传热元件更换第47页
        4.3.2 转子结构改造第47-48页
        4.3.3 空预器密封系统改造第48-49页
    4.4 引风机改造第49-55页
        4.4.1 两种方案的经济性分析第52-55页
    4.5 暖风器改造第55页
        4.5.1 暖风器改造必要性第55页
        4.5.2 暖风器的选择第55页
    4.6 本章小结第55-57页
第5章 脱硝改造后的效果分析第57-69页
    5.1 A、B侧脱硝系统进出口脱硝效率测试第57-61页
    5.2 氨逃逸浓度测试结果第61-65页
    5.3 SO_2/SO_3转化率测试结果第65页
    5.4 还原剂消耗量测试结果第65-66页
    5.5 烟气脱硝系统阻力测试结果第66-67页
    5.6 脱硝改造后的效益第67页
        5.6.1 环境效益第67页
        5.6.2 社会效益第67页
    5.7 本章小结第67-69页
第6章 结论及展望第69-71页
    6.1 结论第69-70页
    6.2 展望第70-71页
参考文献第71-74页
致谢第74页

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