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工业循环水节能演示装置设计与研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 研究背景和意义第11页
    1.2 工业循环水系统概述第11-15页
        1.2.1 工业循环水系统的发展与现状第11-14页
        1.2.2 工业循环水系统的节能技术基本原理第14-15页
    1.3 工业循环水系统冷却塔的概述第15-18页
        1.3.1 冷却塔的结构第15-17页
        1.3.2 冷却塔的传热原理第17-18页
    1.4 PLC技术在工业循环水系统节能优化上的应用第18-20页
    1.5 本文研究内容第20-21页
第2章 工业循环水节能演示装置设计及制造第21-35页
    2.1 工业循环水节能演示装置系统整体设计第21-25页
        2.1.1 演示装置系统方案设计第21-23页
        2.1.2 工业循环水节能演示装置三维设计第23-25页
    2.2 演示装置主要元件设计第25-28页
        2.2.1 冷却塔的结构设计第25-27页
        2.2.2 加热箱的结构设计第27-28页
    2.3 装置运行特点第28-29页
        2.3.1 装置启动条件第28页
        2.3.2 装置启动过程第28-29页
        2.3.3 系统停止第29页
    2.4 能源介质需求及对外接口第29页
    2.5 实验平台重要部件的制造第29-34页
    2.6 本章小结第34-35页
第3章 演示装置传热传质数学模型的建立第35-51页
    3.1 数值模拟理论第35-36页
        3.1.1 数值模拟理论的产生和发展第35页
        3.1.2 流体流动形式的判别第35-36页
    3.2 湍流的数值模拟第36-39页
        3.2.1 标准k-ε双方程模型第37-38页
        3.2.2 RNGk-ε模型(重组化群k-ε模型)第38-39页
    3.3 两相流的数值模拟第39-42页
    3.4 多孔介质数值模拟第42-43页
    3.5 冷却塔及加热器传热的计算第43-49页
        3.5.1 冷却塔的传热计算第43-48页
        3.5.2 加热箱的加热功率计算第48-49页
    3.6 本章小结第49-51页
第4章 实验平台热力场三维数值模拟仿真第51-69页
    4.1 冷却塔风机内部流场分析第51-58页
        4.1.1 冷却塔风机仿真模型的建立第51-52页
        4.1.2 冷却塔风机模型仿真边界条件设置及算法选择第52-53页
        4.1.3 冷却塔风机仿真结果分析第53-58页
    4.2 冷却塔水流流动值数值模拟仿真第58-62页
        4.2.1 冷却塔简化模型的建立第58-59页
        4.2.2 冷却塔水流仿真边界条件设置及算法选择第59-60页
        4.2.3 冷却塔水流仿真结果第60-62页
    4.3 冷却塔气液两相流传热传质数值模拟仿真结果第62-66页
    4.4 多孔介质阻力对气液两相流传热传质的影响第66-68页
        4.4.1 多孔介质边界条件的计算和修改第66-67页
        4.4.2 多孔介质阻力对气液两相流传热传质结果的影响第67-68页
    4.5 本章小结第68-69页
第5章 工业循环水节能演示实验平台搭建第69-91页
    5.1 工业循环水节能演示实验平台控制系统硬件设计第69-78页
    5.2 实验平台控制策略研究第78-81页
    5.3 工业循环水节能演示实验平台控制系统软件设计第81-89页
    5.4 工业循环水节能演示实验平台整体调试第89-90页
        5.4.1 平台控制系统硬件检查第89页
        5.4.2 平台控制系统现场联机调试第89-90页
    5.5 本章小结第90-91页
第6章 实验平台部分实验演示及结论第91-103页
    6.1 高效水泵与非高效水泵节能效果对比实验第91-93页
        6.1.1 实验目标及其步骤第91-92页
        6.1.2 实验结论第92-93页
    6.2 变频水泵与非变频水泵并联运行实验第93-95页
        6.2.1 实验目标及其步骤第93-94页
        6.2.2 实验结论第94-95页
    6.3 高效水泵与变频非高效水泵并联运行能耗状况分析实验第95-96页
        6.3.1 实验目标及其步骤第95-96页
        6.3.2 实验结论第96页
    6.4 阀门控制调节与变频控制调节能耗对比实验第96-98页
        6.4.1 实验目标及其步骤第96-97页
        6.4.2 实验结论第97-98页
    6.5 泵出口阀门调节和水泵运行工况点的关系实验第98-100页
        6.5.1 实验目标及其步骤第98-99页
        6.5.2 实验结论第99-100页
    6.6 泵出口阀门调节和变频泵并联运行能效实验第100-102页
        6.6.1 实验目标及其步骤第100页
        6.6.2 实验结论第100-102页
    6.7 本章小结第102-103页
第7章 结论与展望第103-105页
    7.1 本文结论第103-104页
    7.2 展望第104-105页
参考文献第105-109页
致谢第109-111页
作者简历及在硕士期间的学习成果第111-113页
附录第113-120页

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