首页--工业技术论文--机械、仪表工业论文--气体压缩与输送机械论文--压缩机、压气机论文--离心式论文

离心压缩机错位螺旋式出口内蜗壳优化设计

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 前言第9-16页
    1.1 课题研究背景及意义第9-10页
    1.2 目前国内外对蜗壳的研究第10-13页
    1.3 计算流体动力学技术及NUMECA软件简介第13-14页
    1.4 课题研究的主要内容第14-16页
2 数值计算方法第16-24页
    2.1 控制方程第16-19页
        2.1.1 质量、动量和能量守恒方程第16-18页
        2.1.2 状态方程第18-19页
    2.2 在rotary coordinate system下相对速度的求解推理公式第19-21页
    2.3 湍流模型第21-22页
    2.4 数值求解方法第22-23页
        2.4.1 空间离散第22-23页
        2.4.2 计算网格第23页
        2.4.3 边界条件及收敛判定标准第23页
    2.5 本章小结第23-24页
3 错位螺旋式出口内蜗壳计算模型的建立第24-34页
    3.1 错位螺旋式出口内蜗壳几何模型的建立第24-27页
    3.2 网格生成第27-30页
        3.2.1 NUMECA提供的网格生成模块第27-28页
        3.2.2 错位螺旋式出口内蜗壳计算网格生成第28-30页
        3.2.3 错位螺旋式出口内蜗壳计算网格质量检查第30页
    3.3 计算边界条件第30-31页
    3.4 计算收敛条件第31-33页
    3.5 网格无关性检验第33页
    3.6 本章小结第33-34页
4 错位螺旋式出口内蜗壳的计算分析与结构优化第34-55页
    4.1 未采用错位螺旋式出口内蜗壳(原方案)第34-39页
        4.1.1 计算模型第34-36页
        4.1.2 数值分析结果第36-39页
    4.2 错位螺旋式蜗壳(方案一)第39-41页
        4.2.1 计算模型第39-40页
        4.2.2 数值分析结果第40-41页
    4.3 保持蜗壳错位螺旋式设计,将出风筒平移55mm的模型(方案二)第41-42页
        4.3.1 模型优化结构第41页
        4.3.2 数值分析结果第41-42页
    4.4 保持蜗壳错位螺旋式设计,将出风筒平移300mm的模型(方案三)第42-44页
        4.4.1 模型优化结构第42页
        4.4.2 数值分析结果第42-44页
    4.5 保持蜗壳错位螺旋式设计,出风筒平移300mm,并优化出风筒扩张角的模型(方案四)第44-47页
        4.5.1 模型优化结构第44-45页
        4.5.2 数值分析结果第45-47页
    4.6 蜗壳蜗舌导流板模型第47-48页
        4.6.1 蜗舌导流板结构第47页
        4.6.2 数值分析结果讨论第47-48页
    4.7 错位螺旋式内蜗壳的应用第48-52页
        4.7.1 具体实施方式第48-49页
        4.7.2 项目实施图纸第49-52页
    4.8 本章小结第52-55页
5 全文工作总结和展望第55-57页
    5.1 全文工作总结第55-56页
    5.2 展望第56-57页
参考文献第57-59页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第59-60页
致谢第60-61页

论文共61页,点击 下载论文
上一篇:北京市检察院电子运维服务系统的设计与实现
下一篇:异质信息网络中基于邻域的协同过滤推荐算法