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涂料用硝化棉安定性处理研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 硝化棉概述第10-11页
    1.2 硝化棉的安定性第11-13页
    1.3 影响硝化棉安定性的因素第13-15页
        1.3.1 硝化棉含氮量的影响第13页
        1.3.2 温度的影响第13-14页
        1.3.3 杂质的影响第14-15页
    1.4 硝化棉中不安定杂质的分离去除方法第15-16页
    1.5 研究设想第16-18页
第二章 实验准备第18-24页
    2.1 实验原材料及器材第18页
    2.2 实验方法第18页
    2.3 分析检测第18-21页
        2.3.1 溶液酸性检测第19页
        2.3.2 硝化棉安定性检测第19-20页
        2.3.3 硝化棉粘度检测第20-21页
        2.3.4 硝化棉产品得率计算第21页
    2.4 硝化棉产品指标第21-24页
第三章 硝化棉的安定性处理流程第24-38页
    3.1 硝化棉安定性工艺的提出第24-27页
        3.1.1 硝化棉中残酸的分离去除方案第24-25页
        3.1.2 硝化棉中化合硫酸的分离去除方案第25页
        3.1.3 夹杂在硝化棉中的低级硝基化合物第25-26页
        3.1.4 涂料用硝化棉的安定性处理方法设计第26-27页
    3.2 硝化棉杂质分离工艺条件考察及优化第27-33页
        3.2.1 透洗工艺第27-28页
        3.2.2 加压煮洗工艺第28-31页
        3.2.3 常压热洗工艺第31-32页
        3.2.4 常压冷洗工艺第32-33页
    3.3 硝化棉粘度影响因素考察第33-34页
        3.3.1 加压煮洗温度的影响第33页
        3.3.2 加压煮洗时间的影响第33-34页
    3.4 实验验证第34-36页
        3.4.1 工艺条件确定第35页
        3.4.2 验证实验情况第35-36页
    3.5 小结第36-38页
第四章 工艺方案的优化第38-54页
    4.1 酸度对硝化棉粘度的影响第38-39页
    4.2 加压煮洗工艺优化方案第39-44页
        4.2.1 优化方案制定第39页
        4.2.2 第一次加压煮洗工艺条件的确定第39-41页
        4.2.3 优化方案实验验证第41-44页
    4.3 工艺方案进一步优化第44-48页
        4.3.1 优化方案制定第44-45页
        4.3.2 驱酸工艺考察第45-47页
        4.3.3 透洗工艺考察第47页
        4.3.4 加压煮洗工艺考察第47-48页
    4.4 验证实验第48-52页
        4.4.1 工艺条件确定第48页
        4.4.2 验证实验结果第48-49页
        4.4.3 联动实验结果第49-50页
        4.4.4 优化方案节能计算第50-52页
    4.5 小结第52-54页
第五章 不同硝化棉的的推广应用第54-64页
    5.1 高粘硝化棉的安定性处理第54-57页
        5.1.1 高粘硝化棉常规工艺第54-55页
        5.1.2 高粘硝化棉工艺优化第55-56页
        5.1.3 高粘硝化棉联动实验第56-57页
    5.2 低粘硝化棉的安定性处理第57-63页
        5.2.1 低粘硝化棉实验情况第57-59页
        5.2.2 低粘硝化棉工艺优化第59-61页
        5.2.3 低粘硝化棉联动实验第61-63页
    5.3 小结第63-64页
第六章 结论与展望第64-66页
    6.1 结论第64-65页
    6.2 展望第65-66页
参考文献第66-68页
致谢第68-70页
作者简介第70页

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