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高钢级管道环焊缝失效机理及修复技术研究

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第一章 绪论第8-23页
    1.1 研究背景及意义第8-9页
    1.2 管道失效模式及原因第9-13页
        1.2.1 失效模式第9-11页
        1.2.2 失效原因第11-13页
    1.3 焊接接头强韧性研究现状第13-16页
    1.4 管道及环焊缝缺陷修复技术第16-21页
        1.4.1 管道缺陷修复技术第16-18页
        1.4.2 环焊缝缺陷修复技术第18-21页
    1.5 研究内容第21页
    1.6 技术路线第21-23页
第二章 试验材料与方法第23-34页
    2.1 试验材料第23页
    2.2 焊接工艺规程第23-28页
        2.2.1 X80与X60环焊缝焊接工艺规程第23-25页
        2.2.2 X70与L245环焊缝焊接工艺规程第25-27页
        2.2.3 X80与Q345R焊接工艺规程第27-28页
    2.3 试验方法第28-34页
        2.3.1 拉伸试验第28-29页
        2.3.2 夏比冲击试验第29-30页
        2.3.3 弯曲试验第30-31页
        2.3.4 显微组织分析第31-32页
        2.3.5 硬度试验第32-33页
        2.3.6 断口形貌分析第33页
        2.3.7 全尺寸水压爆破试验第33-34页
第三章 高钢级管道环焊缝失效机理研究第34-53页
    3.1 失效案例与失效模式第34-35页
    3.2 环焊缝存在的工程问题第35-36页
        3.2.1 油气输送管线环焊缝问题第35页
        3.2.2 站场设施环焊缝问题第35-36页
    3.3 不同材质、不等壁厚对接环焊缝调研第36-37页
        3.3.1 陕京二线调研第36-37页
        3.3.2 西气东输二线、三线调研第37页
    3.4 环焊缝焊接接头强韧性规律第37-51页
        3.4.1 拉伸性能研究第38-40页
        3.4.2 弯曲性能研究第40-41页
        3.4.3 金相组织分析第41-45页
        3.4.4 冲击韧性研究第45-50页
        3.4.5 硬度分布研究第50-51页
    3.5 小结第51-53页
第四章 B型套筒修复X80管道环焊缝可靠性研究第53-66页
    4.1 套筒修复过程第53-55页
        4.1.1 环焊缝焊接及缺陷预制第53页
        4.1.2 B型套筒焊接第53-54页
        4.1.3 无损检测第54-55页
    4.2 水压爆破试验及结果第55-56页
        4.2.1 理论爆破压力及加压方案第55页
        4.2.2 水压爆破试验结果第55-56页
    4.3 焊接修复对主体管道的影响研究第56-65页
        4.3.1 理化性能取样方案第56-57页
        4.3.2 结果及分析第57-63页
        4.3.3 焊接对主体管道影响程度和范围分析第63-64页
        4.3.4 综合分析第64-65页
    4.4 小结第65-66页
第五章 结论第66-67页
致谢第67-68页
参考文献第68-70页
攻读硕士学位期间发表的论文第70-71页

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