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A公司萃取工序铌液除钨质量控制研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第9-20页
    1.1 研究背景和选题意义第9-12页
        1.1.1 研究背景第9-11页
        1.1.2 选题意义第11-12页
    1.2 文献综述第12-17页
        1.2.1 质量管理的基本概念第12-15页
        1.2.2 稳健设计的基本概念和方法第15-17页
    1.3 论文结构及研究内容第17-20页
第二章 质量控制现状问题与分析第20-32页
    2.1 A公司背景介绍第20页
    2.2 高纯五氧化二铌生产工艺简介第20-22页
        2.2.1 生产流程简介第20-21页
        2.2.2 产品质量要求第21-22页
    2.3 产品质量现状与分析第22-24页
        2.3.1 产品质量现状第22页
        2.3.2 产品不合格原因分析第22-24页
    2.4 萃取工序铌液除钨工艺现状第24-25页
    2.5 萃取除钨过程分析第25-30页
        2.5.1 除钨效果较差原因分析第25-26页
        2.5.2 萃取过程统计控制状态分析第26-29页
        2.5.3 萃取工序能力分析第29-30页
    2.6 存在问题原因分析第30页
    2.7 本章小结第30-32页
第三章 萃取工序的稳健性研究第32-53页
    3.1 实验目的第32页
    3.2 检测方法第32-33页
    3.3 探索实验第33-44页
        3.3.1 确定实验因素和水平第33-34页
        3.3.2 正交实验第34-39页
        3.3.3 实验验证第39-40页
        3.3.4 综合评分和分析第40-44页
        3.3.5 探索实验结论第44页
    3.4 优化实验第44-48页
        3.4.1 确定实验因素和水平第44页
        3.4.2 正交实验表头设计第44-45页
        3.4.3 实验数据分析第45-47页
        3.4.4 确定最佳工艺参数第47-48页
    3.5 实验指标理论值的估计第48-52页
        3.5.1 建立理论值数学模型第48-50页
        3.5.2 萃取工序关键指标的理论估计值第50-52页
    3.6 本章小结第52-53页
第四章 优化方案的实施与验证第53-60页
    4.1 现场改进措施第53-54页
        4.1.1 酸度的控制第53-54页
        4.1.2 流速的控制第54页
        4.1.3 分解液浓度的控制第54页
    4.2 质量改善验证第54-57页
        4.2.1 萃取过程统计控制状态分析第55-56页
        4.2.2 萃取工序能力分析第56-57页
    4.3 产品改进效果第57-58页
    4.4 废液中铌含量改进效果第58-59页
    4.5 经济效益改进效果第59页
    4.6 本章小结第59-60页
第五章 论文总结与研究展望第60-62页
    5.1 论文总结第60-61页
    5.2 研究展望第61-62页
参考文献第62-65页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第65-66页
致谢第66-67页
附件第67页

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