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ST公司温控器生产线平衡改善研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-10页
附图清单第10-12页
附表清单第12-13页
第一章 绪论第13-18页
   ·课题背景与意义第13-14页
     ·课题背景第13页
     ·课题意义第13-14页
   ·生产线平衡的提出第14页
   ·生产线平衡研究现状第14-16页
   ·本文研究的主要内容及方法第16-17页
   ·论文的结构图第17-18页
第二章 ST公司面临的问题及解决方法介绍第18-26页
   ·公司介绍第18页
   ·公司的主要产品第18-19页
   ·公司面临的主要问题第19页
   ·生产线平衡改善的解决方法第19-25页
     ·方法研究第19-22页
     ·作业测定第22-24页
     ·全员生产性维护第24-25页
   ·本章小结第25-26页
第三章 ST公司温控器生产工艺及改善前作业测定第26-31页
   ·ST 公司产品工作原理第26页
   ·温控器产品的生产流程第26-28页
     ·产品的原材料组成第26-27页
     ·产品的装配工序第27-28页
   ·改善前生产线的平衡率第28-30页
   ·本章小结第30-31页
第四章 生产线平衡的改善实施第31-50页
   ·确定生产线平衡优化实施步骤第31页
   ·新的生产节拍时间确认第31-32页
   ·过程分析及改善第32-42页
     ·流程分析及改善第32-37页
     ·工序作业分析及改善第37-39页
     ·作业分析及改善第39-42页
   ·改善后的工序排序及各工位的生产时间第42-44页
   ·其它改善活动第44-49页
     ·设备故障时间减少改善第44-47页
     ·工伤安全改善活动第47-48页
     ·持续改善活动(Kaizen Activity)第48-49页
     ·车间管理的改善第49页
   ·本章小结第49-50页
第五章 改善实施效果评价第50-55页
   ·直接效益分析第50-52页
     ·生产线平衡率第50页
     ·每人单位时间产量第50页
     ·单位时间的生产量第50-51页
     ·生产工序平衡效益(以1 条生产线计算)第51页
     ·停机改善第51页
     ·最终结果分析第51-52页
   ·间接效益分析第52-54页
   ·本章小结第54-55页
结论第55-56页
参考文献第56-58页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第58-59页
致谢第59页

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