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240t/h循环流化床锅炉燃烧优化试验研究及结果分析

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第16-22页
    1.1 课题研究背景第16-17页
    1.2 循环流化床锅炉特点及运行情况第17-19页
        1.2.1 循环流化床锅炉的优点第18-19页
        1.2.2 目前存在的问题第19页
    1.3 国内外循环流化床锅炉燃烧优化调整和散热损失研究现状第19-21页
    1.4 课题研究内容及思路第21-22页
第二章 燃烧优化调整试验项目概述第22-27页
    2.1 试验项目及依据第22-23页
        2.1.1 试验目的第22页
        2.1.2 试验项目第22-23页
        2.1.3 试验依据第23页
    2.2 锅炉概述第23-25页
        2.2.1 基本情况第23页
        2.2.2 锅炉结构图第23-24页
        2.2.3 主要设计参数第24-25页
        2.2.4 燃料特性第25页
    2.3 试验要求第25-27页
        2.3.1 试验条件第25-26页
        2.3.2 预备性试验第26页
        2.3.3 其他要求第26-27页
第三章 燃烧优化调整试验内容及方法第27-34页
    3.1 试验方法与试验工况第27页
        3.1.1 试验方法第27页
        3.1.2 试验工况第27页
    3.2 试验内容及测量方法第27-31页
        3.2.1 入炉煤取样第27页
        3.2.2 飞灰取样第27-28页
        3.2.3 底渣取样与计量第28页
        3.2.4 烟气成分分析第28-29页
        3.2.5 烟气温度测量第29-30页
        3.2.6 环境温度测量第30页
        3.2.7 主要运行参数的测量第30-31页
    3.3 仪器设备与检定第31-32页
    3.4 试验测点布置第32-34页
第四章 燃烧优化调整试验结果与分析第34-71页
    4.1 燃用俄煤常用负荷燃烧调整试验第34-56页
        4.1.1 水平1燃烧调整试验第35-40页
        4.1.2 水平2燃烧调整试验第40-45页
        4.1.3 水平3燃烧调整试验第45-50页
        4.1.4 水平4燃烧调整试验第50-55页
        4.1.5 俄煤最优水平因素试验结果第55-56页
    4.2 燃用龙煤额定负荷燃烧调整第56-68页
        4.2.1 水平1燃烧调整试验第57-61页
        4.2.2 水平2燃烧调整试验第61-64页
        4.2.3 水平3燃烧调整试验第64-68页
        4.2.4 龙煤最优水平因素试验结果第68页
    4.3 结果分析第68-71页
        4.3.1 试验结果分析第68-69页
        4.3.2 影响因素分析第69页
        4.3.3 其他结果第69-71页
第五章 循环流化床锅炉散热损失现场试验第71-78页
    5.1 现场试验依据与试验目的第71页
    5.2 散热损失试验方法与内容第71-74页
        5.2.1 试验方法第71页
        5.2.2 试验工况第71-72页
        5.2.3 选用的试验仪器设备第72页
        5.2.4 测点布置第72-74页
    5.3 试验结果与计算第74-77页
        5.3.1 试验结果第74页
        5.3.2 按照ASME标准计算散热损失第74-76页
        5.3.3 散热损失计算结果对比分析第76-77页
    5.4 试验分析第77-78页
第六章 总结与展望第78-80页
    6.1 总结第78-79页
    6.2 展望第79-80页
参考文献第80-83页
附录1 烟气成分及排烟温度第83-96页
致谢第96-97页
研究成果及发表的学术论文第97-98页
作者和导师简介第98-99页
答辩委员会决议第99-100页

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