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恩雪压缩机有限公司组装线精益化生产管理研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
1 绪论第10-14页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 研究目的和意义第11-12页
        1.2.1 研究目的第11页
        1.2.2 研究意义第11-12页
    1.3 本文研究思路第12-14页
        1.3.1 研究方法第12-13页
        1.3.2 技术路线图第13页
        1.3.3 文章结构安排第13-14页
2 精益化生产管理相关理论第14-22页
    2.1 精益化生产管理理论第14-16页
        2.1.1 国外精益化理论研究现状第14-15页
        2.1.2 国内精益化理论研究现状第15-16页
    2.2 5 S现场管理理论第16-17页
        2.2.1 5 S理论的研究现状第16页
        2.2.2 5 S理论的应用实践研究第16-17页
    2.3 3 M理论第17-19页
        2.3.1 3 M理论的研究现状第17页
        2.3.2 3 M方法的应用实践研究第17-19页
    2.4 装配线平衡理论第19-22页
        2.4.1 装配线平衡理论的研究现状第19-20页
        2.4.2 装配线平衡理论的应用实践研究第20-22页
3 恩雪压缩机有限公司生产管理现状分析第22-31页
    3.1 恩雪压缩机有限公司概况第22-23页
        3.1.1 恩雪公司发展概况第22页
        3.1.2 恩雪公司压缩机产品概况第22-23页
    3.2 恩雪公司生产管理现状第23-25页
    3.3 恩雪公司生产管理存在的问题第25-28页
    3.4 恩雪压缩机有限公司应用5S及3M现场管理的可行性分析第28-31页
4 恩雪压缩机组装线精益化管理方案的设计与准备第31-37页
    4.1 整体方案实施设计第31-33页
    4.2 方案实施准备第33-37页
        4.2.1 确定推行组织第33-34页
        4.2.2 制订5S及3M指导性文件第34-36页
        4.2.3 培训和宣传第36页
        4.2.4 示范区活动第36-37页
5 基于5S及3M恩雪压缩机组装线精益化管理方案的实施第37-75页
    5.1 全面推行5S管理模式第37-49页
        5.1.1 整理的推行第38-41页
        5.1.2 整顿的推行第41-44页
        5.1.3 清扫的具体推行第44-46页
        5.1.4 清洁的具体推行第46-47页
        5.1.5 素养的具体推行第47-49页
    5.2 全面推行3M理论管理方法第49-65页
        5.2.1 MURI的推行第50-54页
        5.2.2 MURA的推行第54-62页
        5.2.3 MUDA的推行第62-65页
    5.3 装配线平衡的实施第65-73页
        5.3.1 压缩机装配线平衡改善思路第65页
        5.3.2 压缩机装配线平衡改善第65-71页
        5.3.3 压缩机装配线平衡改善效果分析第71-73页
    5.4 WCM项目进行改善前后各阶段数据对比第73-75页
6 结果与启示第75-77页
参考文献第77-82页
致谢第82-83页

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