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抽提脱硫方案在烃重组装置的应用

中文摘要第3-4页
Abstract第4页
第一章 前言第8-16页
    1.1 烃重组装置原设计工艺原理第8-9页
    1.2 烃重组装置原设计工艺流程第9-13页
        1.2.1 抽提部分第9-10页
        1.2.2 水洗部分第10页
        1.2.3 溶剂再生部分第10-11页
        1.2.4 辅助部分第11页
        1.2.5 公用工程部分第11-12页
        1.2.6 烃重组装置原设计工艺流程图第12-13页
    1.3 烃重组装置原设计操作重点及关键第13-14页
        1.3.1 温度第13页
        1.3.2 溶剂比第13页
        1.3.3 HR溶剂含水量第13页
        1.3.4 压力第13页
        1.3.5 原料性质第13-14页
    1.4 研究背景第14-16页
第二章 抽提脱硫方案在烃重组装置的实际应用研究第16-29页
    2.1 抽提脱硫方案工艺原理第16-18页
        2.1.1 抽提脱硫方案主要工艺原理第16页
        2.1.2 抽提脱硫方案的主要特点第16页
        2.1.3 抽提脱硫方案主要目的产品第16-17页
        2.1.4 抽提脱硫方案辅助材料第17-18页
        2.1.5 抽提脱硫方案物料平衡第18页
    2.2 抽提脱硫方案工艺流程第18-20页
        2.2.1 抽提脱硫部分第18-19页
        2.2.2 抽余油水洗部分第19页
        2.2.3 溶剂净化再生部分第19-20页
        2.2.4 辅助部分第20页
    2.3 抽提脱硫方案与原设计比较主要工艺改造第20-25页
        2.3.1 抽提塔(C-101)改造第21页
        2.3.2 反萃取塔(C-102)改造第21页
        2.3.3 新增二次贫溶剂线第21-24页
        2.3.4 抽提脱硫方案工艺流程图第24-25页
    2.4 开工建立循环阶段第25-27页
        2.4.1 系统垫溶剂第25页
        2.4.2 系统垫水,建立水循环第25页
        2.4.3 系统收油,建立油循环第25-26页
        2.4.4 系统两塔溶剂循环升温第26页
        2.4.5 调整操作稳定产品质量第26-27页
    2.5 生产操作难点第27-28页
        2.5.1 四塔(抽提塔、反萃取塔、返洗塔、回收塔)的平衡控制第27页
        2.5.2 水洗效果的控制第27-28页
    2.6 产品质量情况第28-29页
        2.6.1 精制汽油产品质量第28页
        2.6.2 富硫油产品质量第28-29页
        2.6.3 循环溶剂质量第29页
第三章 应用抽提脱硫方案出现的问题探讨第29-44页
    3.1 精制汽油胶质含量高、装置设备腐蚀严重第29-41页
        3.1.1 精制汽油胶质含量高及设备腐蚀现象第29-30页
        3.1.2 原因分析第30-37页
        3.1.3 解决措施第37-39页
        3.1.4 实施效果第39-41页
    3.2 精制汽油铜片腐蚀等级高第41-44页
        3.2.1 精制汽油铜片腐蚀等级高第41-42页
        3.2.2 原因分析第42页
        3.2.3 解决措施第42-43页
        3.2.4 实施效果第43-44页
第四章 结论第44-45页
参考文献第45-46页
致谢第46页

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