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Y公司实验室检测质量控制的改进研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第11-15页
    1.1 选题背景和意义第11-12页
        1.1.1 选题背景第11页
        1.1.2 选题意义第11-12页
    1.2 研究方法第12-13页
        1.2.1 调查法第12-13页
        1.2.2 文献资料法第13页
        1.2.3 统计分析方法第13页
        1.2.4 定性与定量相结合的分析方法第13页
    1.3 研究内容第13-15页
第2章 相关理论与文献综述第15-21页
    2.1 相关概念第15-17页
    2.2 相关文献第17-21页
        2.2.1 国外相关文献第17-18页
        2.2.2 国内相关文献第18-21页
第3章 Y公司质量控制现状及问题分析第21-37页
    3.1 Y公司质量控制现状第21-26页
        3.1.1 Y公司概况第21页
        3.1.2 质量管理体系现状第21页
        3.1.3 质量控制现状第21-25页
        3.1.4 质量控制问题汇总第25-26页
    3.2 人员情况问题分析第26-27页
        3.2.1 年度自主培训计划内容不全面第26页
        3.2.2 未能提供在培员工的监督记录第26-27页
        3.2.3 未能提供人员培训效果的有效性评价记录第27页
    3.3 仪器设备情况问题分析第27-29页
        3.3.1 设备档案资料不齐全第27-28页
        3.3.2 未能提供设备的期间核查计划及核查方案记录第28-29页
        3.3.3 设备保养维护记录不齐全第29页
        3.3.4 检测现场玻璃器皿未进行唯一性标识第29页
    3.4 设施及环境条件问题分析第29-30页
        3.4.1 未能提供仪器室的环境条件监控记录第29-30页
        3.4.2 未对影响检测结果的场所进行有效隔离第30页
    3.5 检测方法问题分析第30-33页
        3.5.1 操作现场作业指导书缺少或不齐全第30-31页
        3.5.2 未能提供检测标准的查新记录第31页
        3.5.3 对首次采用的检测方法缺少验证记录第31-33页
    3.6 质量保证问题分析第33-34页
        3.6.1 未能提供2015年度的质量监控计划和实验室间比对计划第33页
        3.6.2 内部质量控制计划内容不完整第33-34页
    3.7 量值溯源问题分析第34-37页
        3.7.1 未能查见元素标准溶液的惟一性标识第34页
        3.7.2 未能提供配制元素标准溶液的稀释记录第34-35页
        3.7.3 原始记录中未能查见定期使用中间点的校准标样检查校准曲线第35-36页
        3.7.4 未对校准的设备进行判断第36-37页
第4章 Y公司质量控制问题的原因分析第37-45页
    4.1 人员情况原因分析第37-38页
        4.1.1 对员工培训工作的重要性及系统性认识不足第37-38页
        4.1.2 对员工的监督不规范第38页
    4.2 仪器设备问题原因分析第38-40页
        4.2.1 缺少专职档案管理员,责任不明第38-39页
        4.2.2 重设备使用,轻维护保养工作第39页
        4.2.3 期间核查工作未得到有效重视第39页
        4.2.4 忽略了玻璃器皿的标识管理工作第39-40页
    4.3 设施及环境条件问题原因分析第40页
        4.3.1 对环境条件监控未引起足够重视第40页
    4.4 检测方法问题原因分析第40-42页
        4.4.1 对作业指导书的认识存在偏差第40-41页
        4.4.2 标准查新工作未明确具体责任人员及查新周期第41页
        4.4.3 方法验证概念模糊第41-42页
    4.5 质量保证问题原因分析第42页
        4.5.1 对质量监控计划和比对计划不够重视第42页
    4.6 量值溯源问题原因分析第42-45页
        4.6.1 标准溶液管理混乱第42-43页
        4.6.2 忽略对校准曲线的控制第43页
        4.6.3 忽视对校准设备的再判断第43-45页
第5章 Y公司质量控制改进措施第45-57页
    5.1 设定目标第45页
        5.1.1 总体目标第45页
        5.1.2 质量目标第45页
    5.2 具体措施第45-57页
        5.2.1 改进人员队伍建设的措施第46-47页
        5.2.2 改进仪器设备管理的措施第47-50页
        5.2.3 改进设施及环境条件问题的措施第50-51页
        5.2.4 改进检测方法问题的措施第51-53页
        5.2.5 改进质量保证问题的措施第53页
        5.2.6 改进量值溯源问题的措施第53-57页
第6章 质量控制改进实施效果评价第57-71页
    6.1 实验室实施质量改进措施确认第57页
    6.2 实验室实施质量改进效果评价第57-69页
        6.2.1 人员改进措施实施效果评价第57-59页
        6.2.2 仪器设备改进措施实施评价第59-61页
        6.2.3 设施及环境条件改进措施实施效果评价第61-62页
        6.2.4 检测方法改进措施实施效果评价第62-66页
        6.2.5 质量保证改进措施实施效果评价第66-67页
        6.2.6 量值溯源改进措施实施评价第67-69页
    6.3 检测质量提升第69-71页
第7章 结论与展望第71-73页
    7.1 结论第71页
    7.2 展望第71-73页
致谢第73-75页
参考文献第75-77页

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