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转炉炼钢经济模式的研究与实践

中文摘要第5-6页
ABSTRACT第6页
1.绪论第9-19页
    1.1 我国钢铁工业的生存现状第9-10页
    1.2 影响炼钢成本的因素分析第10-18页
        1.2.1 影响钢铁料消耗成本的主要因素第10-13页
        1.2.2 少渣炼钢技术第13-14页
        1.2.3 合金窄成分控制第14-15页
        1.2.4 转炉煤气回收技术第15-16页
        1.2.5 造渣材料结构优化第16-18页
    1.3 本文的主要研究内容第18-19页
2.降低钢铁料消耗的研究与实践第19-41页
    2.1 生产线概况第19页
    2.2 铁水和废钢对钢铁料消耗的影响第19-23页
        2.2.1 铁水质量对钢铁料消耗的影响第19-21页
        2.2.2 废钢质量对钢铁料消耗的影响第21-22页
        2.2.3 生铁质量对钢铁料消耗的影响第22-23页
        2.2.4 钢铁料结构对钢铁料消耗成本的影响第23页
    2.3 渣量对钢铁料的影响第23-29页
        2.3.1 转炉低碱度、低渣量快速脱磷第24-25页
        2.3.2 实施转炉留渣操作工艺,降低渣中铁损第25-27页
        2.3.3 减少质量过剩,减少出钢过程的回磷及造渣材料浪费第27-29页
        2.3.4 适当提高炉容比第29页
    2.4 终点碳含量对钢铁料消耗的影响第29-31页
        2.4.1 提高终点碳对转炉渣铁含量的影响第30页
        2.4.2 提高终点碳对残余锰回收率的影响第30-31页
        2.4.3 提高终点碳对合金回收率的影响第31页
    2.5 终点温度对钢铁料消耗的影响第31-34页
        2.5.1 转炉出钢温度影响因素分析第31-32页
        2.5.2 出钢温度、钢水温降的分布第32-33页
        2.5.3 降低出钢温度采取的措施第33-34页
    2.6 精炼对钢铁料消耗的影响第34-36页
    2.7 连铸对钢铁料消耗的影响第36-39页
        2.7.1 减少注余,放钢见渣第37页
        2.7.2 中间包排渣第37-38页
        2.7.3 割嘴和切割燃气优化,控制割缝第38页
        2.7.4 尾坯优化第38-39页
    2.8 转炉渣回用对钢铁料消耗的影响第39-40页
    2.9 本章小结第40-41页
3.合金窄成分控制的研究与实践第41-45页
    3.1 出钢量的稳定控制第41页
    3.2 降低钢水氧化性第41-43页
    3.3 脱氧合金化操作规范化第43页
    3.4 合金质量的控制第43页
    3.5 吹氩操作执行标准化操作第43-44页
    3.6 本章小结第44-45页
4.提高转炉煤气回收量的研究与实践第45-51页
    4.1 系统简介第45页
    4.2 理论煤气回收量第45-46页
    4.3 优化煤气回收参数第46-49页
        4.3.1 煤气回收条件优化第47页
        4.3.2 降罩操作第47-48页
        4.3.3 匹配风机转速和二文环缝开度第48-49页
        4.3.4 三通阀动作时间优化第49页
    4.4 对系统运行设备做好日常的防堵清淤工作第49-50页
        4.4.1 做好喷淋水水质的监督管理工作,防止管道内部结垢第49-50页
        4.4.2 定期做好点检,及时做好清淤工作第50页
    4.5 本章小结第50-51页
5.造渣材料结构优化第51-57页
    5.1 造渣材料结构优化的意义第51页
    5.2 造渣材料优化的生产实践第51-56页
        5.2.1 研究生白云石代替镁球、轻烧白云石第51-54页
        5.2.2 石灰石代替部分石灰炼钢第54-55页
        5.2.3 转炉磁选渣及粉渣球代替萤石、铁矾土、矿石化渣第55-56页
    5.3 小结第56-57页
6.结论第57-58页
参考文献第58-61页
致谢第61-62页
作者简介第62-63页

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