中文摘要 | 第1-4页 |
英文摘要 | 第4-7页 |
第1章 绪论 | 第7-12页 |
1.1 在线监测油中气相色谱的发展概况 | 第7页 |
1.2 330kV变压器油中气相色谱在线监测的目的及意义 | 第7-10页 |
1.3 油中色谱分析的国内外研究现状 | 第10-11页 |
1.4 本文研究的主要内容 | 第11页 |
1.5 小节 | 第11-12页 |
第2章 油中溶解气体气相色谱分析的原理 | 第12-36页 |
2.1 变压器油中溶解气体的产生 | 第12-14页 |
2.1.1 油中气体的产生 | 第12-13页 |
2.1.2 气体在油中的溶解 | 第13-14页 |
2.1.3 气体在油中的损失 | 第14页 |
2.2 电力变压器电气故障类型与油中溶解气体的关系 | 第14-16页 |
2.2.1 热性故障 | 第14-15页 |
2.2.2 电性故障 | 第15页 |
2.2.3 受潮 | 第15-16页 |
2.3 油中溶解气体常规检测原理 | 第16-17页 |
2.4 变压器油气相色谱在线监测原理 | 第17-34页 |
2.4.1 油中溶解气体的脱出 | 第18页 |
2.4.2 顶空取气法 | 第18-19页 |
2.4.3 真空取气法 | 第19页 |
2.4.4 油色谱分析的气体分离原理 | 第19-20页 |
2.4.5 油色谱分析的气体检测原理 | 第20-23页 |
2.4.6 油气分离单元的原理 | 第23-25页 |
2.4.7 气体检测单元的原理 | 第25-29页 |
2.4.8 控制、处理及诊断单元的原理 | 第29-34页 |
2.5 小节 | 第34-36页 |
第3章 油中溶解气体气相色谱分析的误差来源 | 第36-40页 |
3.1 常规检测的误差及对故障判断的影响 | 第36页 |
3.1.1 取样误差 | 第36页 |
3.1.2 试验误差 | 第36页 |
3.2 在线监测的误差及对故障判断的影响 | 第36-38页 |
3.2.1 安装位置造成的误差 | 第36-37页 |
3.2.2 气体分离过程造成的误差 | 第37-38页 |
3.2.3 电磁干扰造成的误差 | 第38页 |
3.3 减小误差的措施 | 第38-39页 |
3.3.1 选择合理的安装位置 | 第39页 |
3.3.2 改进气体分离柱的工作原理 | 第39页 |
3.4 小节 | 第39-40页 |
第4章 在线监测系统在嘉峪关330kV变电站中的应用 | 第40-46页 |
4.1 在线监测系统的安装 | 第40-41页 |
4.1.1 油气分离单元和气体检测单元现场安装 | 第40页 |
4.1.2 控制屏的安装 | 第40-41页 |
4.1.3 控制及通讯电缆的安装 | 第41页 |
4.2 330KV变电站中的干扰及嘉峪关地区环境影响 | 第41页 |
4.2.1 330kV变电站中的现场干扰 | 第41页 |
4.2.2 嘉峪关地区环境影响 | 第41页 |
4.3 系统抗干扰措施的实施 | 第41-42页 |
4.4 系统调试 | 第42-45页 |
4.4.1 调试步骤 | 第42页 |
4.4.2 在线监测系统注入标准样气的调试 | 第42-44页 |
4.4.3 色谱数据查询 | 第44-45页 |
4.5 小节 | 第45-46页 |
第5章 变压器现场运行工况分析及故障诊断和实测数据分析 | 第46-51页 |
5.1 变压器现场运行工况及故障诊断 | 第46页 |
5.2 在线监测系统现场监测数据分析 | 第46-48页 |
5.3 实测数据的误差分析 | 第48-49页 |
5.4 需要改进的内容 | 第49-50页 |
5.4.1 增加远动上传装置 | 第49页 |
5.4.2 简化系统控制界面 | 第49-50页 |
5.4.3 完善其它在线监测手段 | 第50页 |
5.4.4 完善设备资料的配置 | 第50页 |
5.5 小节 | 第50-51页 |
第6章 结论 | 第51-52页 |
致谢 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-55页 |