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某MPV车内轰鸣噪声试验分析与降噪

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-18页
    1.1 选题背景、来源及研究的意义第11-12页
    1.2 汽车车内噪声问题研究现状第12-15页
    1.3 多用途车(MPV)的结构的特点第15页
    1.4 多用途车的噪声问题第15-16页
    1.5 本文的主要研究内容第16-18页
第二章 汽车车内噪声识别与降噪第18-32页
    2.1 汽车噪声声源分析第18-22页
        2.1.1 发动机噪声的产生机理第19-20页
        2.1.2 传动系噪声第20-21页
        2.1.3 车身振动与噪声第21页
        2.1.4 车内轰鸣声第21-22页
    2.2 汽车噪声与振动的评价第22-25页
        2.2.1 主观评价方法第22-23页
        2.2.2 客观评价方法第23-25页
    2.3 汽车车内噪声源识别方法第25-26页
    2.4 汽车车内噪声降噪方法第26-31页
        2.4.1 吸隔声降噪第27-29页
        2.4.2 隔振降噪第29页
        2.4.3 车身结构优化降噪第29-30页
        2.4.4 轰鸣噪声降噪方法第30-31页
    2.5 本章小结第31-32页
第三章 样车车内轰鸣声传递路径试验分析第32-55页
    3.1 样车车内噪声试验与存在问题第32-39页
        3.1.1 车内噪声主观评价第32-33页
        3.1.2 车内噪声及振动客观测试第33-34页
        3.1.3 车内噪声及振动测试结果分析第34-39页
    3.2 样车车内轰鸣声相关试验分析第39页
    3.3 动力总成悬置隔振性能测试分析第39-42页
    3.4 车身结构模态测试分析第42-45页
    3.5 声腔模态试验与分析第45-48页
    3.6 样车传动系试验分析第48-52页
        3.6.1 测试项目与试验工况介绍第48页
        3.6.2 测试设备及测点位置第48-50页
        3.6.3 传动系测试结果处理分析第50-52页
    3.7 车内轰鸣噪声原因分析第52-53页
    3.8 本章小结第53-55页
第四章 样车传动系统扭振仿真分析第55-64页
    4.1 动力传动系统简化第55-56页
    4.2 动力传动系转动惯量与刚度参数获取第56-60页
    4.3 动力传动系当量模型的建立第60-61页
        4.3.1 AMESim软件简介第60页
        4.3.2 建立样车传动系扭振仿真模型第60-61页
    4.4 动力传动系统扭振模态仿真计算第61页
    4.5 样车动力传动系统当量模型验证第61-62页
    4.6 样车动力传动系统仿真结果分析第62-63页
    4.7 本章小结第63-64页
第五章 某多用途车车内轰鸣噪声降噪方案分析第64-71页
    5.1 降噪方案介绍第64页
    5.2 车身结构改进方案及试验验证第64-67页
        5.2.1 顶棚结构改进第64-65页
        5.2.2 顶棚阻尼减振处理第65-67页
    5.3 传动轴转动惯量改进方案与试验验证第67-70页
        5.3.1 传动轴惯量对传动系扭振模态的影响分析第67-69页
        5.3.2 传动轴参数改进方案实施与试验验证第69-70页
    5.4 本章小结第70-71页
第六章 总结与展望第71-73页
    6.1 总结第71-72页
    6.2 展望第72-73页
参考文献第73-76页
致谢第76-77页
攻读硕士学位期间发表的论文第77页

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