摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-17页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第10-11页 |
1.2 课题的研究现状 | 第11-15页 |
1.3 课题的主要研究内容 | 第15-17页 |
第2章 京海电厂循环流化床锅炉发电煤耗的研究 | 第17-44页 |
2.1 京海电厂300MW循环流化床锅炉介绍 | 第17-23页 |
2.1.1 锅炉主要性能参数 | 第17页 |
2.1.2 燃煤及燃油特性 | 第17-18页 |
2.1.3 石灰石及启动床料特性 | 第18-19页 |
2.1.4 锅炉主要技术规范 | 第19-20页 |
2.1.5 锅炉总体布置介绍 | 第20-21页 |
2.1.6 锅炉主要工艺流程 | 第21-23页 |
2.1.6.1 汽水系统工艺流程 | 第21-22页 |
2.1.6.2 风烟系统工艺流程 | 第22页 |
2.1.6.3 底渣排放系统工艺流程 | 第22页 |
2.1.6.4 给煤系统工艺流程 | 第22-23页 |
2.1.6.5 脱硫系统工艺流程 | 第23页 |
2.1.6.6 吹灰系统工艺流程 | 第23页 |
2.2 锅炉运行参数对发电煤耗的影响 | 第23-43页 |
2.2.1 标准发电煤耗率耗差分析模型的建立 | 第23-26页 |
2.2.2 煤质与煤粒度对发电煤耗的影响 | 第26-28页 |
2.2.3 灰渣含碳量对发电煤耗的影响 | 第28-33页 |
2.2.4 排烟温度对发电煤耗的影响 | 第33-37页 |
2.2.5 进风温度对发电煤耗的影响 | 第37-39页 |
2.2.6 主蒸汽压力对发电煤耗的影响 | 第39-41页 |
2.2.7 主、再热蒸汽温度对发电煤耗的影响 | 第41-43页 |
2.3 本章小结 | 第43-44页 |
第3章 京海电厂循环流化床锅炉冷态启动的研究 | 第44-55页 |
3.1 煤在循环流化床锅炉内的燃烧过程 | 第44-46页 |
3.2 锅炉冷态启动过程的研究 | 第46-54页 |
3.2.1 炉膛添加启动床料的控制 | 第46-47页 |
3.2.2 炉侧主要参数对应挡板门开度及风量、热量损失的控制 | 第47-48页 |
3.2.3 油枪点火的控制 | 第48页 |
3.2.4 投煤温度和投煤方式的选择 | 第48-50页 |
3.2.5 升温升压速率的控制 | 第50-51页 |
3.2.6 屏过壁面超温的解决 | 第51页 |
3.2.7 最低稳燃煤量和最低用油量的确定 | 第51-54页 |
3.3 本章小结 | 第54-55页 |
第4章 京海电厂循环流化床锅炉典型事故的研究 | 第55-63页 |
4.1 水冷壁泄漏事故 | 第55-57页 |
4.1.1 水冷壁泄漏的现象 | 第55页 |
4.1.2 水冷壁泄漏的原因 | 第55页 |
4.1.3 水冷壁泄漏处理的技术措施 | 第55-57页 |
4.2 尾部烟道再燃烧事故 | 第57-59页 |
4.2.1 尾部烟道再燃烧的现象 | 第57页 |
4.2.2 尾部烟道再燃烧的原因 | 第57页 |
4.2.3 尾部烟道再燃烧处理的技术措施 | 第57-58页 |
4.2.4 避免尾部烟道发生再燃烧的技术措施 | 第58-59页 |
4.3 床面结焦事故 | 第59-61页 |
4.3.1 床面结焦的现象 | 第59-60页 |
4.3.2 床面结焦的原因 | 第60页 |
4.3.3 床面结焦处理的技术措施 | 第60-61页 |
4.4 二次风机跳闸事故 | 第61-62页 |
4.4.1 二次风机跳闸的现象 | 第61页 |
4.4.2 二次风机跳闸的原因 | 第61-62页 |
4.4.3 二次风机跳闸处理的技术措施 | 第62页 |
4.5 本章小结 | 第62-63页 |
第5章 结论与展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
作者简介 | 第69页 |