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9%Ni钢乙烯球罐焊缝表面缺陷形成机理及解决对策的研究

中文摘要第1-4页
英文摘要第4-9页
第一章 前言第9-21页
  1.1 课题来源第9-10页
  1.2 文献综述第10-18页
   1.2.1 9%Ni钢性能及其应用简述第10-11页
   1.2.2 9%Ni钢的焊接第11-14页
   1.2.3 大庆球罐水压试验中发生开裂情况第14-15页
   1.2.4 燕山球罐焊缝表面缺陷的研究现状第15-17页
   1.2.5 补焊用A557焊条的各项性能试验研究第17-18页
  1.3 本课题的目的及意义第18-20页
  1.4 本课题的研究内容第20-21页
第二章 试验方法及试验材料第21-30页
  2.1 焊接试板的制备第21-22页
  2.2 晶间腐蚀试验第22-23页
   2.2.1 试样制备第22-23页
   2.2.2 试验方法第23页
 2.3 应力腐蚀试验第23-25页
   2.3.1 试样制备第23-24页
   2.3.2 试样加载类型第24-25页
   2.3.3 试验方法第25页
 2.4 向拉伸试验第25-27页
   2.4.1 试验方法和试样第25-27页
   2.4.2 试验程序第27页
 2.5 现场环境腐蚀试验第27-30页
   2.5.1 拘束弯曲试样第27-28页
   2.5.2 小铁研拘束试样第28-30页
第三章 试验结果及初步分析第30-51页
  3.1 焊接接头组织结构分析结果第30-39页
   3.1.1 光学显微镜观察结果第30页
   3.1.2 扫描电镜观察结果第30-37页
   3.1.3 透射电镜观察结果第37-39页
  3.2 标准腐蚀试验结果第39-42页
   3.2.1 晶间腐蚀试验结果第39-40页
   3.2.2 应力腐蚀试验结果第40-42页
  3.3 向拉伸试验结果第42-44页
   3.3.1 OK69.45焊缝双向拉伸试验结果第42-43页
   3.3.2 A557焊缝双向拉伸试验结果第43-44页
  3.4 现场环境腐蚀试验结果第44-51页
   3.4.1 小铁研拘束试样现场腐蚀试验结果第44-49页
   3.4.2 拘束弯曲试样的现场腐蚀试验结果第49-50页
   3.4.3 现场腐蚀试验结果的初步分析第50-51页
第四章 球罐焊缝表面缺陷分析与讨论第51-59页
  4.1 9%Ni钢球罐焊缝表面缺陷性质的分析第51-52页
  4.2 沿晶应力腐蚀开裂机理的分析第52-55页
 4.3 9%Ni钢球罐焊缝表面沿晶应力腐蚀开裂形成原因的分析第55-59页
   4.3.1 OK69.45焊缝抗应力腐蚀能力差第55-56页
   4.3.2 焊缝中存在拉应力第56-57页
   4.3.3 环境中存在氯化物和水第57-59页
第五章 解决对策的分析讨论第59-64页
 5.1 用A557焊条修复9%Ni钢球罐焊缝表面缺陷的可行性分析第59-61页
   5.1.1 A557焊缝金属的组织结构特点分析第59页
   5.1.2 A557焊缝金属的力学性能第59-60页
   5.1.3 A557焊条焊接工艺评定第60页
   5.1.4 A557焊缝金属的抗腐蚀性能第60-61页
 5.2 制定修复补焊工艺要求第61-63页
   5.2.1 修补深度的确定第61-62页
   5.2.2 原焊接接头熔合区的处理第62-63页
 5.3 修复效果第63-64页
第六章 结论第64-65页
符号和省略语说明第65-66页
参考文献第66-69页
致谢第69页

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