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注CO2提高气藏采收率及埋存研究

摘要第3-5页
abstract第5-6页
第1章 绪论第9-18页
    1.1 研究目的及意义第9页
    1.2 国内外研究现状第9-15页
        1.2.1 CCUS技术概述第9-11页
        1.2.2 CSEGR研究现状第11-15页
    1.3 主要研究内容及技术路线第15-16页
        1.3.1 主要研究内容第15页
        1.3.2 技术路线第15-16页
    1.4 取得的认识及创新点第16-18页
        1.4.1 取得的认识第16-17页
        1.4.2 本文创新点第17-18页
第2章 CO_2驱气效率及埋存效率物理实验研究第18-31页
    2.1 长岩心实验测试技术第18-22页
        2.1.1 实验方案设计第18-19页
        2.1.2 实验设备及准备第19-22页
        2.1.3 实验条件及步骤第22页
    2.2 CO_2驱替饱和CH_4长岩心实验第22-30页
        2.2.1 不同驱替速度下CO_2驱气效率及埋存效率第22-24页
        2.2.2 不同倾角下CO_2驱气效率及埋存效率第24-26页
        2.2.3 不同渗透率岩心CO_2驱气效率及埋存效率第26-28页
        2.2.4 干湿岩心CO_2驱气效率及埋存效率第28-30页
    2.3 本章小结第30-31页
第3章 CO_2—CH_4二元体系CO_2扩散系数测定第31-38页
    3.1 CO_2扩散系数实验第31-33页
        3.1.1 实验方案设计第31页
        3.1.2 实验设备及准备第31-32页
        3.1.3 实验条件及步骤第32-33页
    3.2 CO_2扩散系数影响因素第33-37页
        3.2.1 扩散系数计算第33-34页
        3.2.2 物性对CO_2扩散的影响第34-35页
        3.2.3 温度对CO_2扩散的影响第35-36页
        3.2.4 注气平衡压力对CO_2扩散的影响第36页
        3.2.5 重力分异对CO_2扩散的影响第36-37页
    3.3 本章小结第37-38页
第4章 CO_2驱气及埋存机理影响因素模拟研究第38-69页
    4.1 长岩心数值模拟模型建立与优选第38-43页
        4.1.1 模型设计第38-39页
        4.1.2 实验拟合及模型优选第39-43页
    4.2 一维长岩心研究CO_2驱气及埋存的影响因素第43-55页
        4.2.1 不同温压下CO_2与CH_4性质第43-49页
        4.2.2 气藏温度对CO_2驱气效率及埋存的影响第49-51页
        4.2.3 气藏压力对CO_2驱气效率及埋存的影响第51-53页
        4.2.4 注入气纯度对CO_2驱气效率及埋存的影响第53-55页
    4.3 二维剖面研究CO_2驱气及埋存的影响因素第55-67页
        4.3.1 模型设计第55-57页
        4.3.2 地层非均质性及重力分异对CO_2驱气及埋存的影响第57-67页
    4.4 本章小结第67-69页
第5章 注CO_2驱气及埋存方案概念设计第69-80页
    5.1 气藏模型建立第69-71页
        5.1.1 模型设计第69页
        5.1.2 储层参数设计第69-70页
        5.1.3 模型相对渗透率曲线第70-71页
    5.2 注采井组及注采概念方案设计第71-73页
        5.2.1 井网设置第71页
        5.2.2 注采方案设计第71-73页
    5.3 概念方案模拟结果第73-79页
        5.3.1 方案埋存潜力分析第73-75页
        5.3.2 方案气体运移规律第75-79页
    5.4 本章小结第79-80页
第6章 结论与建议第80-82页
    6.1 结论第80-81页
    6.2 建议第81-82页
致谢第82-83页
参考文献第83-86页

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